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35kV PT高压限流熔断器的内部结构改进

来源:尚佳旅游分享网
35kV PT高压限流熔断器的内部结构改进

张国清;徐丽颖;俞明生;于忠慧;白良军

【摘 要】RW10-35/0.5型35kV电压互感器(PT)高压限流熔断器由于在制造时没有充分考虑检修安装的方便,检修后其部分部件很难安装复位,对设备安全运行造成隐患,通过对缺陷的分析,提出了改进措施. 【期刊名称】《宁夏电力》 【年(卷),期】2011(000)002 【总页数】2页(P32-33)

【关键词】高压限流器;电压互感器;内部构件 【作 者】张国清;徐丽颖;俞明生;于忠慧;白良军

【作者单位】宁夏电力公司石嘴山供电局,宁夏,石嘴山,753000;宁夏电力公司石嘴山供电局,宁夏,石嘴山,753000;宁夏电力公司石嘴山供电局,宁夏,石嘴山,753000;宁夏电力公司石嘴山供电局,宁夏,石嘴山,753000;宁夏电力公司石嘴山供电局,宁夏,石嘴山,753000 【正文语种】中 文 【中图分类】TM632.2

1 限流熔断器的构造缺陷

35 kV PT高压限流熔断器为水平安装,当熔丝熔断以后,必须在停电做好安全措施的情况下由2人登上构架进行检查。首先拧开熔断器两端的接线端固定螺丝,

打开接线端,依次取出弹簧、密封胶垫和因故障熔断的熔体管。故障解除后,再进行安装。首先要将其中一端的接线端安装好,将1只好的熔体管安装到套管内,此后依次将密封垫和弹簧放到接线端子上,由于弹簧弹性比较大,需要1人用双手用力将弹簧及接线端水平压到熔体管顶端,另1人用螺丝刀压紧接线端的固定螺丝。由于弹簧和密封胶垫无法提前固定,密封胶垫放不到密封槽内,弹簧又容易打滑脱落,造成反复安装,每更换一次熔断器大约需要30 min,大部分时间都浪费在接线端和弹簧、密封胶垫的组装配合上,且安装完成后,其内部的封密胶垫和弹簧往往又不到位,致使接线端帽密封不良,容易进入尘土和雨水;内部导电片接触不良,起不到良好的导电作用,给设备安全造成隐患。 2 原因分析

RW-35/0.5型35 kV PT高压熔断器接线端帽的内部结构如图1所示。

通过图1可以看出,35 kV PT高压保险熔断器采取的是水平固定放置的安装模式。通过对其安装操作过程的反复琢磨和接线端帽内部构造仔细分析,找出安装难度大、效果差的主要原因是其接线端的构造缺陷:弹簧没有固定位置;密封胶垫放置槽太浅太宽(槽深2.5 mm,槽宽8.0 mm),密封胶垫直径太小(直径6.0 mm),密封胶垫不能有效固定在密封槽中。 图1 RW-35/0.5型高压熔断器内部构造 3 改进措施

(1)对密封胶垫进行改进:将接线端帽内部固定密封胶垫的凹槽半径由原来的r=2.5 mm增大到r=3.5 mm,再将密封胶垫直径由原来的60 mm增至63 mm,使密封宽度增大,具体尺寸如图2所示;

(2)对熔断器接线端帽的内部构造进行改进:在接线端帽内部设计加工一个直径为37 mm,高为8 mm的凸台,牢固地将弹簧底座固定在凸台上,解决了弹簧无法固定问题,给安装、检修人员带来方便,避免了因弹簧安装时无法固定引起事故

发生,具体尺寸如图2所示。

图2 RW-35/0.5型高压熔断器接线端帽剖面图 3 改进后的的效果

改进后的接线端帽实物内部结构见图3、图4。 图3 RW-35/0.5型高压熔断器接线端帽改进后实物 图4 RW-35/0.5型高压熔断器顶盖改进后安装效果

通过对密封胶垫和接线端帽的改进,在安装接线端帽前,作业人员即可将弹簧和密封胶垫牢牢固定在接线端帽上,无论是水平放置安装,还是垂直放置安装,都不会脱落。其结构简单,安装方便,安全可靠,节省人力,工作效率高,降低了工作人员的劳动强度;同时避免了在拆装熔断器时发生其他意外情况,也保证了更换后的熔断器的质量。在较短时间内更换熔断器,确保了电网安全、稳定、经济地运行,具有较强的实用性;同时又能保证接线端帽密封性能和弹簧接触效果,防止沙尘或雨水进入保险管内,弹簧导电片的导电效果大大提高。减少了熔断器的非故障性熔断次数,提高了设备的安全运行水平,减少了不必要的人力、物力的损失,具有良好的经济效益。

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