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甘蔗渣锅炉燃烧室结构的节能改造

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工文章编号:1004—8774(2016)02-0036-03 业锅炉 2016年第2期(总第156期) DOI:10.16558/j.cnki.issnl004—8774.2016.02.009 甘蔗渣锅炉燃烧室结构的节能改造 王筱雄 ,姚祖春 ,卢扬文 ,郑舒匀 (1.梧州市产品质量检验所,广西梧州543002; 2.广西西江锅炉制造有限公司,广西梧州543002) Combustion Chamber Structure Energy-saving Renovation for Bagasse-fired Boiler WANG Xiao.xiong ,YAO Zu—chun ,LU Yang—wen ,ZHENG Shu—yun 第一作者:王筱雄 (1.Wuzhou Product Quality Inspection Institute,Wuzhou 543002,Guangxi,China; 2.Guangxi Western Stream Boiler Manufacture Co.,Ltd., (1962一),高级工程 师,1984年毕业于广 西工学院机制设计 专业,1986—1987年 Wuzhou 543002,Guangxi,China) 摘要:目前国内甘蔗渣锅炉燃烧室普遍采用绝热型式的重型炉墙结构,由型钢支撑固定 在上海机械学院进 长期从 炉排,该种炉型运行初期效果较好,但运行一段时间后普遍存在燃烧室破损漏风、炉排面易结 修锅炉设计,渣、燃烧效率下降等现象。针对此问题,对广西某糖厂一台85 t/h中温中压甘蔗渣锅炉进行了 事锅炉的设计及质  改造,把绝热型式的重型炉墙结构改为由膜式水冷壁构成的水冷燃烧室,将原炉膛后膜式水冷 量管理工作。壁向下延伸至炉排面底部支撑固定炉排片。改造后的锅炉经过两个榨季的实际运行,燃烧状况 稳定,炉排面结渣问题得到解决,锅炉燃烧效率及热效率均稳定在较高水平,杜绝了燃烧室破损 漏风现象,取得了令人满意的效果。 关键词:甘蔗渣锅炉;水冷固定炉排;结焦 中图分类号:TK229.91 文献标识码:B 0甘蔗渣锅炉概况 广西、云南是我国蔗糖主要产地。甘蔗压榨后 改造后的锅炉经过两个榨季的实际运行,燃烧 状况稳定,炉排面结渣问题基本解决,锅炉燃烧效率 及热效率均稳定在较高水平,杜绝了燃烧室破损漏 风现象,取得了比较令人满意的效果。 的残余物——甘蔗渣可以用作锅炉燃料,通过热电 联产可满足制糖企业自身的热、电需求,是循环经济 的典范,对蔗渣锅炉的不断优化和节能改造具有重 要的社会和经济效益。 1改造前锅炉的燃烧室结构及燃烧状况分 析 (1)改造前锅炉的燃烧室结构 该锅炉为前倾固定炉排甘蔗渣锅炉,半开式燃 烧室,燃烧室采用重型炉墙结构,为绝热型式,通过 国内甘蔗渣锅炉经过几十年的发展,主体结构 已基本完善,普遍采用开式(或半开式)燃烧室,蒸 汽吹灰前倾固定炉排。良好设计的该种炉型运行初 期普遍效果较好,但运行一段时间后普遍存在燃烧 室破损漏风、炉排面易结渣、燃烧效率下降等现象。 结渣严重时甚至导致停炉,严重影响锅炉的安全生 产,且能耗增加,不利于节约生产,严重影响企业的 经济效益。 可伸缩密封结构和上部炉膛水冷膜式壁结构相连。 固定炉排支撑结构为型钢,仅有一次风冷却,如图 1。燃烧室重型炉墙为230 mm耐火砖层+30 mm 硅酸铝保温层+240 mm机红砖层,无水冷支撑及保 护。 针对此问题,我们对广西某糖厂一台比较典型 的85 t/h中温中压甘蔗渣锅炉进行了测试、检查及 分析,找出导致锅炉工况劣化的主要原因,并进行了 相应的技术改造。 收稿日期:2016-01-18 (2)改造前锅炉的燃烧状况 ①燃烧室内壁结焦 燃烧室四周有不同程度挂焦,焦块最大的达到 约0.5 m×1.1 m×0.5 m,更严重时焦块掉落至炉 排面导致锅炉熄火。 节能与改造. 塑 烧室结构的节能改造 37 ②固定炉排面结焦 图1改造前燃烧室结构 ':J-.;11/I 镢渐二 时间后,炉排面无规律局部估J ̄罟J=I,-. 譬 墨造成清理不彻底: 譬常人工清渣,劳动强度大。由于炉排 竺亭随着时商 , 蒸 几乎堆满整个特别在高负荷运行一段 : 炉膛,被迫停炉清理 一…”“ ,,、 一苎 作套高 分生物质燃烧气氛中,耐火内衬难于保 易产生开裂剥落,更换多种优 ,,炉运行热效率较低(粤耋 竺警渣及飞灰夹杂未燃尽颗粒较多,约锅 82%) ……” ^、一n..杜绝该问题。由于高挥发分高水分 燃料存在不时爆燃的特点更加剧了漏风 整 兰 挥发分高,时吸收冷却容易着火。在高负荷时,高温 加之燃烧室内壁 * ,, ,璺 附近有富氧燃烧现象,极易造成釜 篓 竺 兰尊型炉墙经常出现不同位置漏风现象,冷膜式壁 焦并不断恶化。 …… 和下部重型炉墙 影响锅妻未过半,又出现局部漏风现象。呆 , ~! 苎墨 出现故障。每个榨季结束都需 一 炉房环境,更降低了锅炉热效率、 .。 方Ⅱ 炉排 免有漏娈 燃料的燃烧夸 炉炉排面积较大,支撑结构复杂。为保 ,一渣现象,漏渣在炉排底局 次风热空气的温度 : ,运行工况下,每榨季运行一段时问后爆燃现象次数炉 增加,强度加大,严重影Ⅱ 妥 。 ,兰 竺 部变璧;,霉 ~段时间后,支撑结构难免出现萎 形造成炉排片接缝变形既造 表1为改造前锅炉热效率测试结果均。如 ! —85 t/h锅炉改造前热效率测试结果 时清焦璧 要加剧了布风不均,如此恶性循环,茹 极易造成熄火僻I怕 ~ ,竺J竺 董汽温度 炉 发量 竺J炉 热损D 失 ℃ 435 % 82;6 .。 青 坌譬质燃料的半沸腾燃烧减弱燃烧 使 ,大,布风不均,一次风孔风速降低,% 968.竺 竺 气 不完全燃烧损失 Q不完全3 % o. 燃烧损失 % 4炉I警热损失 % 29 竺 热物理损失 堡生垫垫室 % 0. .墨誓 内局部燃气浓度富集加剧了爆 而且局部 :对安全生产 极其不利。 …” ,,不完全燃烧损失的急剧增加以 两项均与高温绝热燃烧室无可靠冷却结构 一、,% 82. : 底解决该问题,为高温燃烧室提供 ~一 3 锅炉燃烧工况劣化的原因分析、—— ,的冷却结构势在必行。 根据以上测试数据锅炉结构及运行实况我们 4锅炉燃烧室结构改造措施 为提供可靠的冷去n捂旆喾. . “ 。 38 工业锅炉 2016年第2期(总第156期) 室改为水冷燃烧室,通过增加水冷受热面为炉墙及 炉排提供可靠的支撑结构。采取以下措施进行改 造。 筑耐火混凝土形成卫燃带,膜式壁外侧以硅酸铝保 温。 (3)取消原燃烧室后侧重型炉墙。将原上部后 炉膛水冷膜式壁向下延伸至炉排面底部再沿炉排面 (1)取消原燃烧室左右重型炉墙结构,将原上 部左右侧炉膛水冷膜式壁向下延伸至炉排面下部而 形成燃烧室左右侧墙。在膜式壁内侧上焊销钉,浇 筑耐火混凝土形成卫燃带,膜式壁外侧以硅酸铝保 温。 向前延伸而形成固定炉排片的支撑结构。取消原铸 铁及型钢支撑结构。在后膜式壁内侧焊销钉,浇筑 耐火混凝土形成卫燃带,膜式壁外侧以硅酸铝保温。 (4)局部修改炉排片结构,使其能和底部膜式 水冷壁固接。 (2)将原前上部水冷膜式壁顺着前拱轮廓延伸 至前部出渣口上沿。在前拱膜式壁内侧焊销钉,浇 水冷膜式壁炉排支撑结构 图2为改造后燃烧室结构。 —— \ I L前膜式壁延伸改造 I …蚓 、\ \ 耐火混凝土内衬I rj _硅 酸铝保温层 …r一 \ \ / , 右膜式壁延伸改造一  一 … f. 南甫阳甫阳 =}{南甫 鞫 量 J / —,  .佃 j \ — /后膜式壁延伸改造 _ . … ’ ’’’ ’I·‘jII·I·IIII u uIl·II·II··IJtI· ’ ’ -’H l 一I 自 膜式壁延伸改造/  _一 l 图2改造后燃烧室结构 5锅炉燃烧室改造效果 燃烧室改造后,锅炉已经正常运行两个榨季。 我们进行了改造后现场调查。测试结果见表2。 表2 85 t/h锅炉改造后热效率测试结果 降低,极大地提高了锅炉运行的安全性。 (4)非正常燃烧造成的紧急停炉基本杜绝,保 证了生产作业的连续进行。 (5)每年燃烧室的检修工作量大大减少,节约 了可观的检修经费。 6结论 通过对85 t/h甘蔗渣锅炉燃烧室的改造,我们 发现水冷膜式壁构成的水冷燃烧室及固定炉排支撑 结构比重型炉墙绝热燃烧室及固定炉排型钢支撑结 构更适合固定炉排甘蔗渣锅炉。 这种全水冷燃烧室结构在锅炉硬件配置上提供 了可靠稳定的选择,保证了锅炉性能的长期高效稳 定。为蔗区众多的甘蔗渣锅炉节能改造提供了有益 (1)改造后锅炉运行效率能长期稳定在90%左 的借鉴,相信必能为蔗区的甜蜜事业作出贡献。强 参考文献 [1]中国动力工程学会.火力发电设备技术手册(第1卷锅 炉)[M].北京:机械工业出版社,2000. [2]徐通模,金定安,温龙.锅炉燃烧设备[M].西安:西安交 通大学出版社,1990. 右,灰渣可燃物含量明显降低。每榨季节约燃料约 9 000 t,取得显著的经济效益。 (2)炉排面结焦现象基本得到解决,卫燃带结 渣现象从未发生。两个榨季未出现锅炉因为炉排堆 渣结焦被迫停炉的事故,极大地提高了锅炉运行的 安全性。炉排面清焦工作大大减少,显著减轻司炉 工的劳动强度。 (3)锅炉燃烧工况稳定,爆燃次数及强度显著 [3]Sjaak Van Loo/Jaap Koppejan.生物质燃烧与混合燃烧技 术手册[M].田宜水,姚向君,译.北京:化学工业出版 社,2008. 

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